在山西南山煤矿工业场地深处,一条深达234.3米的下料孔,历经数月艰苦施工,近日圆满收官。自2025年10月20日开钻以来,特凿公司南山矿井下料孔项目部直面复杂地质条件下频繁漏浆、钻孔偏斜等多重难关,聚焦堵漏、纠偏、下管、固井四大关键环节,打响攻坚四战,以硬核技术破局、以精细管控护航,连战连捷、圆满制胜,最终交出高质量完工的亮眼答卷。
一战漏浆,64次封堵,攻克地层“漏点”
施工进入二开阶段后,项目部便遭遇严峻考验,113米、117米、119米、125米、130米、134米、138米、140米、169.5米……多个层位接连发生漏浆,仿佛地层深处张开了一张张“隐形大口”,吞噬着泥浆,南山矿井下料孔地层破碎、裂隙多,裂隙段高达到68米,均为施工首次遇到,据统计,项目部累计注浆堵漏达64次,仅119米一处漏点就先后注浆22次,地层复杂程度可见一斑。面对这一“顽疾”,在矿方及设计单位的支持下,动态优化施工方案,减少对地层的扰动,针对不同层位的漏浆特点,采取“小方量多次封堵”的策略,精准注浆;在关键层位,采用商品水泥浆液与自行调配的双液浆(水泥浆+水玻璃)相结合的方式,提升封堵密实度和凝结强度。1月7日,140米处漏浆成功封堵后,该层位以上再无漏浆情况,阶段性治理取得突破。
二战偏斜,每10米一测井,严防钻头“跑偏滑沟”
地下战场的复杂性远超预期。2月5日,项目部在扩孔施工至178米后进行测斜,发现钻孔偏斜数据与原测数据不符——扩孔后出现了“新孔”。经分析,问题源于多次注浆堵漏后形成的局部薄层水泥护壁层,外部存在空洞区,扩孔过程中薄层被破坏,钻头滑入空洞,导致形成新孔径。针对这一突发状况,项目部严格执行每10米测井一次的制度,发现偏斜及时纠偏;钻进异常时立即测井,如滑入老孔,采取纠斜或小方量封孔重钻措施。通过“勤测、早发、快纠”的精准控制,确保钻孔始终沿着设计轨迹精准推进。经过多轮调整与验证,最终钻孔偏斜质量完全符合设计要求——在0.6‰以内,为后续下管作业扫清了障碍。
三战下管,焊接密实、下管顺畅,外管“一放到底”
外管下放是工程的关键环节,考验的是团队的专业素养和协同能力。234米的外管,需一节一节焊接、一次一次下放,任何一处焊缝不密实、任何一次下放不顺畅,都可能导致前功尽弃。项目部组建专业化下管作业班组,班子成员全程跟班盯防,技术人员现场指导,安全员旁站监督,形成一体化协同体系。焊接作业一丝不苟,每道焊缝经严格检测均密实饱满、无缺陷;下管过程节奏紧凑,起吊、对中、下放、固定环环相扣,全程衔接顺畅、无一卡阻,最终顺利将外管一放到底。从第一节管材吊起,到最后一节管材下放到234米深处,整个过程“快而不乱、稳中有序”,展现了项目团队过硬的技术功底和高效的协同作战能力。这一战,为后续固井作业奠定了坚实基础。
四战固井,方量相符、翻浆良好,成井质量获“优级”评价
固井作业是检验工程质量的“最后一关”。固井完成后,项目部对固井效果进行全面检测,固井注浆方量与设计完全相符,水泥浆翻浆效果良好;多次成井测井数据显示,孔壁稳定、无侧流,环形空间充填密实,综合各项检测数据,此下料孔各项指标均达到优级评价标准,工程质量获得各方一致认可。南山下料孔的圆满收官,不仅为煤矿后续生产提供了坚实保障,也为同类复杂地质条件下的钻孔施工积累了宝贵经验。南山矿井下料孔的圆满收官,不仅为煤矿后续生产提供了坚实保障,也为同类复杂地质条件下的钻孔施工积累了宝贵经验,彰显了“中煤冻结”在矿山建设领域的技术实力与责任担当,在一次次攻坚克难中擦亮企业名片。
从64次堵漏到最终成井获评优级,南山下料孔项目部的每一位建设者,以坚韧不拔的意志和精益求精的工匠精神,在百米井下书写了新时代矿建人的奋斗答卷。(文/曹向龙)